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聚焦海創(chuàng)會 | 永安雙華公司:精準施策促技改 降本增效創(chuàng)新高

發(fā)布時間:2020-09-21 閱讀 : 16572

 近年來,永安雙華公司以“降成本、保設備、穩(wěn)生產”為目標,堅持市場導向,科學謀劃、精準施策、靶向發(fā)力,千方百計為企業(yè)排憂解難、降本增效,進一步增強企業(yè)發(fā)展信心,努力推動該公司高質量發(fā)展。

 集思廣益,巧解難題

 為適應市場不同時期的需求,該公司硝銨生產負荷波動較大(加氨量從1100kg/h~2400kg/h),其中工藝蒸汽產生量、中和壓力及溫度也大幅隨之波動,造成工藝蒸汽洗滌塔的工藝不穩(wěn)定,601泵故障率較大,機封經常燒壞(平均一個月3次)。為及時解決難題,永安雙華公司立即成立“降低硝銨601泵故障率”攻關小組,集思廣益,充分發(fā)揮團隊的力量和智慧,在生產過程中不斷摸索和總結經驗,通過對洗滌塔出口洗滌液增設一段1.5m的水冷加套,適當降低進入601泵的洗滌液溫度,防止洗滌液高溫汽化,機封燒壞;將洗滌塔補水流量DN50的調節(jié)閥更換為DN25的閥門,以解決原調節(jié)閥開度0.4時、洗滌塔液位猛漲無法調節(jié)的問題,規(guī)定了送中和分離器底部的洗滌液閥門開度,使洗滌塔液位穩(wěn)定,避免大起大落,造成泵抽空損壞。

 經過攻關小組的努力及3個月的試運行,泵的機封再未出現(xiàn)空物料及汽化燒毀現(xiàn)象,601泵的故障率為0,在波動較大的負荷下硝銨裝置依舊安全、穩(wěn)定的運行,難題得以攻克。技改后,還節(jié)約了機封易損更換的費用,與整改前每月三次相比,每年可節(jié)約費用約10.8萬元。

 降本增效,多措并舉

 液氨是該公司生產硝酸銨的主要原材料之一。長期以來,液氨原材料價格居高不下,導致該公司硝酸銨成品的制造成本面臨極大壓力,影響企業(yè)的盈利空間。為了解決這個問題,該公司組織生產部、車間、機電儀等部門通過協(xié)調、觀察、查找資料研究,最終制定了可行方案:一是在確保稀硝尾氣氧含量的前提下,降低氨空混合器溫度,提高加氨量,以提升硝酸生產負荷,增加稀硝酸的產量。二是更換氧化爐爐柵,使鉑網在使用過程中不因變形的爐柵而產生拉伸變形,增大鉑網的孔隙率,降低氧化率。三是根據每爐鉑網運行周期及氨耗情況,合理經濟地安排更換鉑網的時間等,對關鍵工序、質量控制重點進行精準施策促改。截至目前,該公司實現(xiàn)平均氨耗0.458t/t銨,與考核指標相比,節(jié)約成本約290萬元。

 持續(xù)技改,再見成效

 鉑網是硝酸生產過程中必不可少的催化劑。為解決首次攻關后鉑耗273mg/t酸(100%)偏高的問題,永安雙華公司攻關小組又向降低鉑耗發(fā)起新一輪沖鋒,通過對工藝參數、更換下的鉑網進行比對、分析,鉑耗難題再次得以攻克:一是對“三合一”機組的中冷器、機組出口空氣水冷器進行清洗,提高換熱效率,降低機組出口溫度及氨空混合器溫度。在同等氣候下,降低氨空混合氣的體積及氣體通過鉑網時的流速,以減少對鉑網的沖刷損耗。二是以更換氧化爐爐柵為突破口,使鉑網在使用過程中不因變形的爐柵而產生拉伸變形,減少因鉑絲拉伸而造成鉑顆粒損失。技改后,平均鉑耗降低為210 mg/t酸(100%),比首次攻關后的273mg/t酸(100%)又降低了63 mg/t酸。以四爐鉑網的硝酸產量34834噸,年均鉑價254元/克計(不含稅)進行核算,節(jié)約生產成本約55.7萬元。

 從小改小革的閃亮登場,到創(chuàng)新技改的迅速轉化,再到資源消耗的減少、污染排放的降低,永安雙華公司在推動高質量發(fā)展的實踐中,技術改造升級正扮演著愈加重要的角色。下一步,永安雙華公司將進一步做好項目對接、產業(yè)對接、技術對接和政策對接,著力擴大技改的有效投入,降低技改綜合成本,擴大企業(yè)享受政策紅利力度,依靠創(chuàng)新驅動企業(yè)發(fā)展,全力推動技改升級工作邁向更高臺階。(徐德安 朱達成)


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